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鞍钢大型厂100M重轨自动化控制
来源:一起赢论文网     日期:2013-06-04     浏览数:3227     【 字体:

摘 要:钢轨是轨道结构的重要部件,是铁路实现高速、重载发展的重要基础。铁道部有关部门根据我国铁路发展的需要,已将发展100m。长定尺钢轨确定为我国铁路的技术政策。通常钢轨的轧制长度为110m~120m,利用热锯切去头尾不规整部分,在冷床上进行热预弯工艺处理,减少钢轨矫直前的弯曲度,以降低钢轨因矫直引起的残余应力和表面损伤,同时还可以提高其成材率。热预弯工艺电气自动化控制采用先进的精确定位的位置闭环自动控制模型系统,控制精度可以达到±1cm。还采用了先进的工业网络技术,某公司PROFINET工业以太网,整个生产线上的多台控制器及工程师站都联在主干光纤冗余环网中,具有很高的安全和可靠性。

关 键 词:热预弯处理;位置闭环控制;PROFINET;冗余环网

TheAutomationControlofAnshanSteel100MetersHeavyRail

Abstract:Steelrailisantheimportantpartoftherailconfiguration,itsthebasicanimportanttechnicfortorealizehighspeedandheavilyheavycarryloadoftherailway.Accordingtotherequirementofrailwaydevelopment,theMinistryOfRailwayhadproposedmadethetechnicpolicystandardtoofdevelopingmakethelongsizerailunifiedasonehundredmetersrail.Usuallythelengthsystemofsteelrailisfrom110metersto120meters,wecuttheerosepartsattheheadandthetailbythehotsaw,thenonthecoldbedwebendthesteelrailandputthesteelrailadvancedwhenit`sstillinhotcontion,reducingethebenddegreebeforeitgetscold,throughthiswaywereducethestressremainedinthesteelrailafterthestraighteningmachineandthedamnificationonthesurface.Aatthesametimeweocanimprovethesuccessfulratepercentage.Theautomationcontrolmodelcontrolsystemofhotbendadvancesdtechnicelectricalautomationbyusingesthepinpointpositonclosedloopsothatthe,precisioncontrolofthesystemcanbecontroledinwithin±1cm.Alsoadoptedtheadvancedindustrialnetworktechnologyisadopted,SiemensPROFINETindustrialEthernet,andtheentireproductionlinemulti-stationcontrollersandengineersareinthetrunkoftheredundantfiberringnetwork.Thesystemhas,ahighdegreeofsafetyandreliability.

Keywords:preheattreatmentbend;closedlooppositioncontrol;PROFINET;redundantringnetwork

1 引 言

鞍钢大型厂100米重轨自动化控制项目在辽宁省鞍山市鞍山钢铁集团公司鞍钢股份大型厂,拥有世界先进技术装备水平,集精炼、精轧、精整于一体的高速重轨生产精品基地,成为国内重轨生产品种最全、档次最高的钢铁企业。凭借高纯净度、高强度、高精度、高平直度的产品性能,形成了明显的市场竞争优势,鞍钢股份重轨在国内稳居三分之一以上的市场份额。钢轨是铁路的重要部件,是铁路运输安全的重要产品,铁路运输的发展需要钢轨质量的进一步提高。目前,中国铁路、世界铁路发展以及市场变化对钢轨要求主要体现在2个方面:首先,我国铁路以及世界铁路正在快速向高速、重载化发展,要求国内钢轨厂家开发出系列高品质的钢轨,如高速铁路用钢轨、重载钢轨、客货混运线用钢轨。如果进口,进口价格高达750美元/吨,每年需要大量进口。因此,需立足国内,替代进口。其次,随着国内主要钢轨生产厂现代化改造完成,保守估计,国内钢轨年生产能力将达很高的产量,而国内近几年甚至以后,年需求钢轨在几百万吨以下,明显供大于求,需要开辟国内外市场,减少生产能力的闲置,提高企业经济效益。因此,开发系列高品质钢轨和进行国内外市场开拓,对中国铁路发展和企业发展具有重要的战略意义。作为国内钢轨开发、生产、市场开拓的重要代表性企业,鞍钢不遗余力开发高品质钢轨和开拓国内外市场,以满足国内铁路发展需要和企业发展需要,开拓国际市场,减少国内市场竞争压力,进而带动行业技术发展,提升国内钢轨厂家国际市场竞争。

2 项目工艺简介

预弯机是整个项目的重要设备,是重轨生产中的重要环节,钢坯从加热炉中通过万能轧机的轧制,轧成120m左右的重轨热料,通过辊道运输到予弯冷床的入口辊道上,两端的热锯将重轨热料切割110m尺寸后,预弯机工作将重轨热料按照控制画面的设置推出弧度放置在予弯冷床上冷却,重轨从予弯冷床运输到2#冷床继续冷却,重轨冷却平直度到达要求送到矫直机冷矫,进入检测中心检测,通过四面压力矫进入到冷切断进行定尺切割,成品输出包装。如图1所示图1 鞍钢100米重轨生产工艺流程简

3 控制系统构成

1)100米钢轨预弯工艺自动化 采用带钢轨预弯装置的100米跨距的步进梁式冷床,可以适用于各种重轨产品均匀冷却,弯曲度小、减少钢材表面划伤,降低钢轨残余应力;预弯工艺控制的运算执行CPU采用西门子S7400系列的4162DP,使用CP4431Advanced把预弯控制PLC连接到主干光纤冗余环网中,使用FM4501计数器模板反馈预弯实际值,使用SIAMTICMP370设定预弯工艺值,使用AB变频器Powerflex700控制预弯机小车电机进行行走。系统工艺,如图2所示。图2 系统工艺图预弯冷却控制技术决定100m重轨的重要环节,决定100m重轨的高精度高平直度,为了达到控制工艺的要求,39台预弯机按照设定的预弯值同时启动同时停止,采用精确定位ie的位置闭环控制,控制精度能够达到±1cm。预弯机一个自动工作过程中只有在起始位设有一个接近开关,其余的动作都是通过在电机轴头安装的编码器反馈经过PLC计算模型控制完成的。预弯机的动作复杂,一个自动工作过程,如图3所示。图3 自动工作过程图在SIMATICMP370HMI里编好同各种型号重轨相对应的配方,生产的时候操作员只需要从中选中现在生产的重轨型号,32台预弯机小车的行走行程便设定到主控制PLC中,按下预弯自动按钮,预弯机完成一个自动工作过程,把热重轨推出一定弧度,在1#冷床自动步进梁上自动步进冷却,再通过在2#冷床上进一步冷却,冷却后的重轨比较平直,通过矫直机后可以避免受到大的内部应力的影响,提高重轨的品质。预弯机SIMATICMP370HMI,如图4所示。图4 HMI显示在SIMATICS7400PLC控制程序中建立一个位置闭环控制的数学模型,通过三段速度控制模型的设定分段控制小车行走速度,预弯机小车能够定位,控制小车制动时间和制动速度是关键,由于机械结构回程和链条传动精度较低等硬件设备的不利条件,在软件控制模型中考虑这部分的影响加入非线性补偿,达到生产工艺要求的位置精度。由于工作环境处于高温中,很多检测位置无法放置检测元件,以及编码器存在误差累积,工作连续性受到一定的影响,采用先进的模糊控制方式解决了这个问题。

2)工业以太网技术在100m重轨生产中的应用 以太网及TCP/IP通信技术在IT行业获得了很大的成功,成为IT行业应用中首选的网络通信技术。近年来,以太网及TCP/IP技术逐步在自动化行业中得到应用,并发展成为一种技术。以太网在自动化行业中的应用应该区分为两个方面问题,或者说两个层次的问题。一是工厂自动化技术与IT技术结合,与互连网Internet技术结合,成为未来· 7 4 1 ·  增刊           曲 强等:鞍钢大型厂100m重轨自动化控制可能的制造业电子商务技术、网络制造技术雏形。另一个方面,即以太网能否在工业过程控制底层,也就是设备层或称为现场层广泛应用,成为甚至取代现有的现场总线技术成为统一的工业网络标准。近年来,自动化技术发展使人们认识到,单纯提高生产设备单机自动化水平,并不一定能给整个企业带来好的效益;因此,企业给自动化技术提出的进一步要求是:将整个工厂作为一个系统实现其自动化,目标是实现企业的最佳经济效益。因此,有了现代制造自动化模型,所以说自动化技术由单机自动化发展到系统自动化。现代网络技术突飞猛进,以太网技术应用到工业控制领域成为可能,西门子开发出了新一代的工业以太网络技术PROFINET,实现高实时数据通讯,解决网络数据交换的延时。在这个控制系统中,网络采用高安全性高可靠性的光纤冗余环网技术,主干网的管理交换机选用的西门子的SCALANCEX4143E高性能交换机,如果环网中出现故障或错误时,传输路径可在03s内重构,保持通讯正常工作。为了提高网络的安全性,每个站点都设置口令,上传下载程序都需要口令。每个工作区域PLC独立工作,交换数据,采用FC5/FC6功能块实现,由于每个区域PLC的程序量区别很大,循环周期相差很多,为了提高各区域数据传输的实时性,采用统一的固定循环周期进行数据的发送。网络技术的应用,解决了重轨生产中各个控制区域需要频繁交换数据的工作要求,在控制区域重合部分,采用统一的控制协议,使得程序的可移植性增强,便于维护,通用性极强,在控制权限的确定上准确无误,取保生产的快捷可靠,可操作性极强。网络技术在自动化控制中的应用提高工作效率,加强控制系统的可用性,增强控制系统得可靠性,网络决定了整个系统得先进性的高低,现代化生产工艺要求企业采用高性能网络作为自动化生产的基础平台。冷床电气室硬件配置图,如图5~图10所示。图5 冷床电气室PLCI硬件图

4 项目主要技术关键点

1)网络部分的配置和应用 由于型材生产厂图6 冷床电气室PLC1PROFINETI/O设备硬件图图7 冷床电气室PLC1PROFIBUSDP设备硬件配置图图8 冷床电气室PLC2硬件配置图图9 冷床电气室PLC2PROFINETI/O设备硬件配置图图10 冷床电气室PLC1PROFIBUSDP设备硬件配置图设备区域大每个区域面积都是近似一个足球场大。改造分为五个全新主电室,分管五个区域的控制。生产线上有30多个操作台。还有的其它3个原主电室与之相关联,新旧控制柜近六、七百套。利旧设备较多,新旧设备中不同时期的数控系统和网络产品应有尽有。需要用一种有效的控制网络来协调和控制,并将原有的各种网络进行接口转换连到一起。改造后即要能生产100m长的重轨,也要能生产50m、25m长重轨多种切换功能。选用西门子最新的PROFINET工业以太网,形· 8 4 1 · 控 制 工 程               第20卷 成光纤冗余的环网结构。当时西门子刚刚推出PROFINET工业以太网。国内很少大面积使用没有成熟经验。我们全新设计出适宜生产的控制网络的最佳配置。节省了大量的改造资金提高了生产率。解决了需要很多的电缆和人工进行施工调试工作,有利于现代生产工艺的要求,利用光纤冗余环网提高网络安全使得整个厂区快捷交换数据,降低故障率,生产工艺更加合理高效。详见网络图及其网络部分的描述。

2)控制模型的程序结构的建立 100m长钢轨的预弯控制,是对由39台小车的位置控制来完成。钢轨的变形控制要求每台予弯车的行走距离(位置)是不相等,即对39台小车动态同步同时控制运动。39台予弯车运行时的速度不同,但同时启动同时停止,保证对钢轨同时变形控制。对于每一台小车要求精确定位,保证百米长钢轨同时变形,并按予弯设定值控制出准确的结果。如控制不好出现只有一台或几台小车单独在行走其他予弯小车停止时,将使钢轨出现硬变形点成为次品。还会造成电机过负荷事故,如图11所示。图11 冷床步进梁予弯区图中,红色表示钢轨由辊道进入上图兰色表示的辊道区域后。小车带动钢轨进行予弯。由39台变频器带动的运动小车走出上图棕色的轨迹把钢轨推拉出予弯的曲线型状。中间的20号车行程最远(约6m),由位置控制环计算出39套予弯车每一台车的距离。其程序全部在一级基础自动化的一台PLC内完成。运算数据量大控制变量多。必须采用可靠的合理数据结构。控制框图,如图12所示。图12 位置控制模型框图  充分使用S7400PLC的功能特点。完成使每台电机小车的控制必须由数学模型来控制。而不是简单的单闭环位置控制。39台不同位置闭环控制的数学模型完全在动态方式进行计算和控制。在任何资料上还没有见过。完全自主独立完成的模型控制的设计和调试。及程序和数据结构的设计这些我们做了大量的工作和试验。经过大型厂的生产实际检验和横向比较完全优于其他百米重轨厂家的予弯效果。该项目中的钢轨预弯技术已获得国家专利。

5 项目运行

系统于2007年04月05日全线热负荷试车成功,2007年05月开始试生产,三个月就达到设计产量,该控制系统运行情况良好,受到用户的好评。100m重轨自动化控制是一套具有高可靠性,高安全性,高控制精度,高效率的控制系统,在近几年的生产中充分体现其系统的优越性。该项技术已获国家专利。成为一项可以推广的先进技术,如图13所示。图13 场区现场图

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